掺减水剂混凝土的问题:强度低现象
1.强度比同龄期试配结果低得多;
2.混凝土虽已凝结,但强度极低。
强度低现象原因:
(1)引气性减水剂掺量过大,使混凝土内含气量过大;
(2)掺用了引气性减水剂后振捣不够;
(3)未减水或反而加大了水灰比。
(4)减水剂不合要求,如有效成分含量过低。
强度低现象解决办法:
(1)采用其它加固措施或重新浇筑;
(2)加强浇筑后振捣;
(3)针对前述原因采取措施;
(4)对本批减水剂进行鉴定。
聚羧酸系减水剂在混凝土中应用存在的问题:
(1)生产特点。机制砂是利用当地材料或生产粗骨料的剩余料,用制砂机生产制得,因此可以通过调整制砂参数,人为地控制机制砂的,即机制砂的细度模数、粒形和级配都可以进行调整和改进,这一点是机制砂与天然砂的本质区别。同样,由于各地机制砂矿源不同、生产加工机制砂的设备和工艺不同,混泥土外加剂,所生产机制砂粒形和级配会有很大区别。
(5)级配状况。从颗粒组成统计结果分析,机制砂>2.36mm和<0.15mm的颗粒偏多,而中间颗粒偏少(尤其是0.3mm~1.18mm),有时某一粒级断档。一般而言,机制砂级配只能基本上符合天然砂i区或11区砂的技术要求。
(6)颗粒形状。机制砂由于是机械破碎制成,其粒形多呈三角体或方矩体(有些片状颗粒较多),表面粗糙,颗粒尖锐有棱角,减水剂,这对集料和水泥的粘结是有利的,但对混凝土的和易性不利,---是对于强度等级较低的混凝土可引起---泌水现象。而适量石粉的存在,则在一定程度上弥补了这一缺陷。
聚羧酸减水剂配制混凝土易出现的问题:
1、剪力墙或柱缓凝,套筒灌装浆料,上表面出现一层泡沫层。
原因:(1)聚羧酸减水剂掺量大,且含气量大;(2)聚羧酸和水泥助磨剂发生化学反应,产生气泡;(3)混凝土过振浆体上浮,表层含气量较大。
建议:聚羧酸减水剂在生产过程中会使母体含有一定的引气性,使用前要测定混凝土含气量,如含气量大应先消泡,再加引气剂。如含气量不大,无需处理即可使用。
2、混凝土出厂坍落度正常,到现场坍落度过大,聚羧酸减水剂,甚至离析。原因:气温较低时,使用聚羧酸减水剂生产易产生这种混凝土坍落度滞后增大现象。
建议:环境温度低时,适当降低外加剂掺量,坍落度控制小些,同时适当延长搅拌时间。
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